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膠帶鬥式提升機下部滾筒組的改進方案
膠帶鬥式提升機主要由驅動裝置、鏈鬥組、皮帶、上段、中段、下段等組成。它運行速度快,經常有大量灰塵,這會導致傳統結構下部的灰泄漏。本文對下輥組的結構進行了改進,徹底解決了下段漏灰的問題。
1、原下滾筒組結構及缺陷分析:
皮帶鬥式提升機的大部分下部結構通過重力或彈簧圈張緊。下部的軸承組件安裝在下部殼體的外部。由於張緊的上下調節,需要在殼體上打開腰形凹槽,用帶有密封墊圈的導板密封,並用條帶引導。由於升降機的啟動和停止或進料因素的影響,輸送帶的自適應調整頻繁,密封墊上下滑動,磨損加劇,導致密封成果不佳,細粉物料在間隙處溢出,此處發生漏灰。由於帶式鬥式提升機的下部運行速度快,因此采用了NE滑動軸承結構,該結構易於發出尖叫聲,磨損快,年限短。
2、改進的下滾筒組:
為解決膠帶鬥式提升機原下段漏灰問題,設計了下輥組結構,將張緊裝置和整個輥組安裝在下殼體內部。改進後的下滾柱組的結構為:下軸的兩端由兩個軸承組件支撐。張緊裝置連接到軸承部件。軸承部件通過張緊裝置在導軌上上下移動。末後,用閘門密封下殼體。該裝置結構緊湊,可行性好。下殼采用了這樣的方案,可以解決下段漏灰的問題。
為了實現上述方案,不僅應將軸承組件整體放置在下殼體內部的灰塵中,而且應確保軸承組件在此工作條件下的運行。顯然,軸承組件的密封性決定了改進方案是否可行。因此,91快色视频下载設計了一種密封穩定的軸承組件。
3、改善成果:
(1)多重迷宮式設計可防範細粉塵進入軸承腔。
(2)通過上述結構,對軸承部件進行了改進,使方案得以實施,徹底解決了漏灰問題。
(3)使用潤滑油作為潤滑介質有許多優點,但盲蓋和軸承座的端麵需要研磨以避免漏油。
(4)為了便於維護,可以通過軟管、管道接頭等連接加注口,並將其移至下殼體的外部。這樣,在維護期間不需要清潔填料,從而增加維護的效率和穩定性。
(5)下輥組件安裝在下殼體內部,縮短了下軸,使設備結構緊湊、經濟。
該密封結構已在膠帶鬥式提升機實際工程中安裝應用,運行幾年未出現故障,取得了良好的反饋成果。
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